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湿法磷酸反应槽搅拌器运行分析-上海一恒科学仪器有限公司

[导读]​分析反应槽搅拌器运行中存在的问题,重点针对搅拌桨轴断和减速机漏油问题进行了分析,并给出相应的解决办法。用无机酸分解磷矿粉通常称为湿法生产,在这个生产过程中,有一个步骤通过分离出粗磷酸,上海一恒科学仪器有限公司

分析反应槽搅拌器运行中存在的问题,重点针对搅拌桨轴断和减速机漏油问题进行了分析,并给出相应的解决办法。用无机酸分解磷矿粉通常称为湿法生产,在这个生产过程中,有一个步骤通过分离出粗磷酸,再净化后制作得到磷酸产品。因此湿法磷酸比热法磷酸成本低20%~30%。经适当方法净化后,产品纯度可与热法磷酸相媲美。也正因如此,湿法磷酸工艺处于磷酸生产的主导地位。

萃取磷酸的反应过程是液体浸蚀固体的过程。在搅拌的作用下,萃取磷酸的反应不仅取决于液体湍流运动的速度,同时也取决于液体与固体颗粒间的相对运动。因此加强搅拌有利于获得最大的P2O5转化率。在这种情况下,搅拌的作用有:使液-固相混合均匀,促进料浆循环,破除泡沫。这样在设计搅拌桨时希望获得很大的搅拌强度,导致轴功率设计的很大。[1]

我公司目前有两个300kt/a的方格槽,分18个区,每区安装1台搅拌器,其中12台安装在反应区,6台安装在消化区。反应区的物料从一区到六区,六区再经轴流泵抽到闪蒸室内回流到一区,如此循环。在此过程中,6个区的搅拌器起到物料混合和物料循环的作用,由于强度大、负荷高,搅拌器在运行过程中故障频发。本文主要围绕我公司反应槽搅拌器运行过程中存在的问题进行分析,找到根本原因并提供解决办法。

1 搅拌桨轴

轴断是反应槽搅拌器的主要故障,表1为近年搅拌轴断裂统计情况。

1.1 搅拌桨轴断裂的原因分析

1)搅拌器在运行过程中,物料通过下层桨实现轴向翻动,通过上层桨实现循环流动。桨叶直径下层2250mm,上层1940mm,轴长L=6862mm,转速n=64r/min。反应槽料浆含固量约33%左右,固体颗粒易于沉淀,因此搅拌器必须长周期运行,其运行率和运行时间均高于其他设备。在搅拌过程中桨叶发生磨损,桨叶局部断裂后引起不平衡和振动,导致搅拌轴发生断裂,基本每年都需打捞2~3次搅拌轴,故障率高,作业过程风险大。

2)上层桨叶形式为45°PBT,下层桨叶形式为GCH2000-RA,即变截面变倾角推进式。在实际生产中,下层桨的磨损较上层桨严重,基本在运行1年后,下层桨就会磨出豁口不一,形状各异的缺口。考虑到生产成本,往往在大检修时会对下层桨叶进行挖补修复。由于现场施工的局限性,焊接变形无法消除,且修复后的搅拌桨无法做动、静平衡试验,运行时振动大,电流波动达10~20A,与换新桨叶的搅拌桨区别明显(见表2),挖补的桨叶在焊缝处易断裂,同样会导致搅拌轴故障。




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